摘要: 米克朗UCP1x50 加工中心刀庫(kù)是故障率較高的部件,涉及到較為復(fù)雜的一系列調(diào)整步驟和方法。詳細(xì)介紹了該加工中心刀庫(kù)故障的維修判斷過程及調(diào)整方法,為該系列機(jī)床刀庫(kù)的維修調(diào)整提供有實(shí)用價(jià)值的參考。
米克朗UCP1x50 加工中心采用海德漢530 數(shù)控系統(tǒng),高速電主軸,刀庫(kù)采用Commander SK 系列變頻器驅(qū)動(dòng),46 把刀,其刀庫(kù)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)復(fù)雜,相對(duì)于機(jī)床其他部件故障率較高。對(duì)于此次故障,作者也是第一次碰到,缺乏經(jīng)驗(yàn),經(jīng)過一周的反復(fù)摸索、實(shí)驗(yàn)并與廠家反復(fù)交流,終于總結(jié)出一套完整的解決方案,徹底排除了故障。以下就是作者維修判斷的過程以及處理問題的方式方法。
1 、故障現(xiàn)象
2010 年3 月,某單位米克朗UCP1x50 加工中心刀庫(kù)出現(xiàn)刀鏈無(wú)法轉(zhuǎn)動(dòng)故障,排除機(jī)械卡死的原因后,刀庫(kù)在完成回零動(dòng)作后,在目標(biāo)刀位發(fā)生相鄰兩個(gè)刀位之間來回振蕩的現(xiàn)象,持續(xù)1 分多鐘后改為逆時(shí)針慢速旋轉(zhuǎn),且無(wú)法停止,只能拍下急停按鈕。
2、 機(jī)械卡死的故障原因及刀庫(kù)恢復(fù)方法
2. 1 刀鏈故障原因及清除故障的方法
一般刀鏈無(wú)法轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí),會(huì)采取使用變頻器手動(dòng)控制和手盤電機(jī)的方法使刀鏈轉(zhuǎn)動(dòng)。變頻器手動(dòng)控制旋轉(zhuǎn)是利用變頻器的手動(dòng)功能,即設(shè)定其5 號(hào)參數(shù)為Pad,利用變頻器上的按鈕操作電機(jī)旋轉(zhuǎn),或模擬外部指令信號(hào)控制電機(jī)的正反轉(zhuǎn)( 具體會(huì)在后面的篇幅中有詳細(xì)介紹) ; 手盤電機(jī)則要拆掉電機(jī)后端蓋( 由于安裝條件的限制挨近安裝底板的螺釘拆卸非常困難) ,然后就可以盤動(dòng)電機(jī)了。
但是此次故障無(wú)論用那種方式,都只能正、反移動(dòng)1 /4 個(gè)刀位就轉(zhuǎn)不動(dòng)了,明顯有異物卡住。作者采取了如下方法:
( 1) 拍下急停按鍵,關(guān)掉機(jī)床進(jìn)氣開關(guān),等待幾分鐘后,控制換刀回轉(zhuǎn)臂的氣缸桿就可以手動(dòng)拉出或收回了,推動(dòng)換刀位刀套把換刀位的回轉(zhuǎn)臂擺出去,從而讓開了換刀刀位。
( 2) 把刀鏈上的刀套依次沿導(dǎo)軌滑到換刀位取出,等所有刀套取出后,清理刀鏈滑軌里的障礙,然后把刀套按刀套號(hào)依次順序裝回,再把回轉(zhuǎn)臂擺回復(fù)原,接通進(jìn)氣開關(guān),彈起急停,完畢。
通過上述手動(dòng)操作完成了異物清理工作,結(jié)果發(fā)現(xiàn)故障原因在于: 粘接在8 號(hào)刀套上的固定圓形槽里的圓鋼片脫落在刀鏈滑軌上,造成了刀鏈運(yùn)行的阻礙。
把圓鋼片表面被撞出的毛刺、突起打磨光滑,用環(huán)氧樹脂牢固粘接于8 號(hào)刀套上的固定圓形槽里,特別注意不要高出圓形槽表面。
8 號(hào)刀套的作用在于作為刀庫(kù)的零位標(biāo)記,其他刀套則不具備這個(gè)功能。
2. 2 刀庫(kù)恢復(fù)方法和步驟
( 1) 重啟機(jī)床。
( 2) 按下CE 清除所有信息,直到啟動(dòng)刀庫(kù)開始回參考。
( 3) 當(dāng)?shù)稁?kù)運(yùn)行時(shí),必須用急停鈕將刀庫(kù)停在正確的位置。如圖1 所示,正確的位置就是1 號(hào)刀位的定位釘正對(duì)V 型中心槽,在這個(gè)位置上,8 號(hào)刀位則在參考傳感器B607 下面,這時(shí)B607 將變?yōu)?。如果按下急停鈕時(shí),刀庫(kù)不在正確位置,則重做,直到刀庫(kù)停在正確位置為止。
圖1 刀位定位釘正對(duì)V 型中心槽示意圖
( 4) 這時(shí)選擇programming and editing 方式,按下MOD 鍵,并輸入PLC 密碼807667,回車。
( 5) 按下軟鍵“Trace”后,按下select“M/I /O/T /C”,然后選取I81、I80 和I82 作為波形觀察信號(hào),I81 為刀庫(kù)零位接近開關(guān)輸入信號(hào),I80 為刀庫(kù)編碼器計(jì)數(shù)信號(hào),I81 為刀庫(kù)編碼器零位信號(hào)。
( 6) 按下軟鍵“table”,再按“I”鍵,觀察I81、I80 和I82 的狀態(tài),用手盤動(dòng)電機(jī)使得上述3 個(gè)信號(hào)均為“1”。
( 7) 按下軟鍵“Logic Diagram”,再按下“StartTrace”。
( 8) 松開刀鏈減速器上固定電機(jī)編碼器的扇形片上的兩個(gè)螺釘,這時(shí)松開急停鈕,按下CE 清除信息,刀庫(kù)開始轉(zhuǎn)動(dòng),這時(shí)立即切換到后臺(tái)Logic Diagram查看波形。轉(zhuǎn)動(dòng)編碼器,直到出現(xiàn)如圖2 所示正確的波形為止。
圖2 高速運(yùn)行時(shí)正確的信號(hào)時(shí)序圖
( 9) 擰緊電機(jī)編碼器的兩個(gè)螺釘,完成調(diào)整。正確的時(shí)序是: 當(dāng)?shù)舵溵D(zhuǎn)到8 號(hào)刀套位置正對(duì)刀庫(kù)零位接近開關(guān)時(shí),I81 發(fā)出高電平,I82 編碼器零位脈沖也要出現(xiàn)在I81 高電平包括的范圍之內(nèi),考慮到刀庫(kù)就近找到有可能正轉(zhuǎn)或反轉(zhuǎn),所以I82 的信號(hào)最好在I81 的中間,正對(duì)I81 包含的I80 六個(gè)方波的第三個(gè)方波。
出現(xiàn)如圖3 所示這種錯(cuò)誤的波形時(shí),可以把編碼器旋轉(zhuǎn)180°安裝; 再微調(diào)使得編碼器零位脈沖出現(xiàn)在如圖2 所示的中間位置。
圖3 錯(cuò)誤的信號(hào)時(shí)序圖
在慢速運(yùn)行時(shí),調(diào)整編碼器使得I82 的零位脈沖與I81 高電平包含的I80 第3 個(gè)計(jì)數(shù)脈沖的上升沿和下降沿一致,如圖4 所示。
圖4 慢速運(yùn)行時(shí)正確的時(shí)序圖
上述調(diào)整方法是在變頻器驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)正常的前提下實(shí)施的,而此次維修中作者遇到了很大的困難,需要先排除變頻器控制系統(tǒng)的故障。
3 、 變頻器控制系統(tǒng)故障查找與調(diào)整
機(jī)械故障排除后,機(jī)床刀庫(kù)出現(xiàn)了前述的新問題,作者分析了導(dǎo)致該問題的可能因素有如下幾個(gè)方面: 刀庫(kù)調(diào)整不好; 變頻器故障; 編碼器故障; 變頻電機(jī)故障; 機(jī)床參數(shù)錯(cuò)誤; PLC 硬件接口故障; PLC軟件或參數(shù)錯(cuò)誤等。
3. 1 刀庫(kù)驅(qū)動(dòng)變頻器控制方式簡(jiǎn)介
刀庫(kù)驅(qū)動(dòng)變頻器是采用Commander 公司的SK 系列產(chǎn)品,型號(hào): SKB3400037,0. 37kW/400 V。端子B2、B4、B5、B6、B7 組成了控制邏輯,其中B2、B4 通過K464 完成變頻器使能控制,B7 控制變頻器以預(yù)置55 Hz 高速運(yùn)行; B5 控制變頻器以預(yù)置15 Hz低速運(yùn)行; B6 以高/低電平確定變頻器的反/正轉(zhuǎn)控制。控制時(shí)序由PLC 軟件結(jié)合I80、I81、I82 的外部邏輯狀態(tài),通過O23、O43、O44 的輸出實(shí)現(xiàn)對(duì)變頻器B5、B7、B6 的控制。刀庫(kù)位置反饋由脈沖編碼器B608 提供。
3. 2 刀庫(kù)調(diào)整
為了排除刀庫(kù)調(diào)整不良可能造成的影響,作者按照第2. 2 節(jié)所述的調(diào)整步驟進(jìn)行了調(diào)整,使得I81、I80 和I82 的波形如圖2 所示,為正確波形,從波形上可以看出,兩個(gè)零位脈沖之間對(duì)應(yīng)著20 個(gè)計(jì)數(shù)脈沖,同時(shí)觀察渦輪蝸桿減速器下面的凸輪結(jié)構(gòu)。發(fā)現(xiàn): 編碼器每轉(zhuǎn)360°,下面的凸輪撥2 個(gè)刀位,這樣就可以推斷10 個(gè)計(jì)數(shù)脈沖對(duì)應(yīng)一個(gè)刀位。這也就驗(yàn)證了編碼器是正常的。
3. 3 變頻控制系統(tǒng)的檢修
先對(duì)變頻器的參數(shù)進(jìn)行了記錄,具體數(shù)據(jù)見表1。首先把其5 號(hào)參數(shù)設(shè)為Pad,利用變頻器上的按鈕操作,電機(jī)可以按照手動(dòng)設(shè)置的頻率朝固定方向旋轉(zhuǎn); 其次,把11 號(hào)參數(shù)設(shè)為0,用接在B2 端子的導(dǎo)線連接B5 端子,相當(dāng)于給B5 一個(gè)24 V 高電平,這時(shí)電機(jī)可以正向旋轉(zhuǎn),斷開后電機(jī)就停止; 同樣給B6 高電平,電機(jī)反轉(zhuǎn),斷開,電機(jī)停止。電機(jī)轉(zhuǎn)速由B7 控制; 第三,再把11 號(hào)參數(shù)設(shè)為2,給B5 高電平時(shí),B6 為低電平,電機(jī)正轉(zhuǎn),B6 為高電平,電機(jī)反轉(zhuǎn); B5 低電平時(shí),無(wú)論B6 是高、低電平,電機(jī)均不轉(zhuǎn)。電機(jī)轉(zhuǎn)速由B7 控制。5 號(hào)和11 號(hào)參數(shù)的定義見圖5、圖6。由此可以說明電機(jī)是正常的。
表1 變頻器參數(shù)設(shè)置表
圖5 變頻器5 號(hào)參數(shù)為Pr 時(shí)的接線方式
圖6 變頻器11 號(hào)參數(shù)為0 - 6 時(shí)的接線端子邏輯定義通過對(duì)11 號(hào)參數(shù)的分析,結(jié)合圖11 所示的變頻器控制邏輯圖,再參考米克朗UCP1350 的變頻器設(shè)置,作者認(rèn)為: 11 號(hào)參數(shù)設(shè)為2 比較符合控制邏輯,但是變頻器上設(shè)的是0,設(shè)成2 則電機(jī)根本不動(dòng)。設(shè)成6 則與設(shè)成0 的狀況一樣。所以無(wú)法判斷變頻器的好壞。
3. 4 機(jī)床參數(shù)調(diào)整及PLC 輸入輸出硬件檢查為了驗(yàn)證是否由于機(jī)床參數(shù)和PLC 軟硬件的意外變化對(duì)變頻器控制造成影響,作者采取如下檢查措施:
首先,利用海德漢專用傳輸軟件TNCremoNT,建立好網(wǎng)絡(luò)連接( 注意: 必須使用交叉連接的網(wǎng)線) ,對(duì)現(xiàn)機(jī)床所有參數(shù)進(jìn)行備份; 其次,把該設(shè)備進(jìn)廠時(shí)備份的參數(shù)進(jìn)行回傳,該備份是設(shè)備調(diào)試驗(yàn)收完畢后做的,結(jié)果發(fā)現(xiàn)情況沒有任何改變,這就說明機(jī)床參數(shù)和PLC 軟件是正常的; 第三,再次把剛剛備份的數(shù)據(jù)回傳,恢復(fù)現(xiàn)有狀態(tài)( 主要是為了避免對(duì)當(dāng)前加工的影響) 。
用示波器監(jiān)控B5、B6、B7 端子,結(jié)合海德漢530 系統(tǒng)的波形顯示功能,觀察對(duì)應(yīng)的O23、O44、O43 的時(shí)序,發(fā)現(xiàn)是一致的,說明PLC 的硬件I /O 口是正常的。
3. 5 變頻器故障的排除與調(diào)整
上述幾個(gè)方面的影響被排除后,就只剩下變頻器的因素了,但是在沒有備件的情況下無(wú)法確定變頻器的好壞,于是向機(jī)床生產(chǎn)廠家進(jìn)行了咨詢,對(duì)方給我們報(bào)價(jià)是12 082 元,而且是換購(gòu)價(jià),單買一臺(tái)要2 ~3 萬(wàn)元。嫌貴,作者通過有關(guān)途徑在成都買了一臺(tái)同型號(hào)變頻器,3 天到貨,價(jià)格僅為2 250 元。換上新的變頻器,輸入抄錄的老變頻器的參數(shù),結(jié)果令作者非常沮喪: 新變頻器根本就沒有動(dòng)作! 無(wú)論11 號(hào)參數(shù)設(shè)0、2、6 都不動(dòng)作; 而老變頻器11 號(hào)參數(shù)則除了設(shè)2 以外均能動(dòng)作,這就非常奇怪了!按照第3. 3 節(jié)所述的辦法對(duì)新變頻器進(jìn)行模擬控制,也可以運(yùn)行,無(wú)法解釋這樣的現(xiàn)象。
再次聯(lián)系米克朗廠家,把作者所做的調(diào)整進(jìn)行了交流,并要求廠家把變頻器參數(shù)發(fā)給了作者,通過對(duì)比作者發(fā)現(xiàn)廠家的11 號(hào)參數(shù)設(shè)的是6,而且60 - 80號(hào)參數(shù)都有數(shù)值,而作者抄錄的參數(shù)則沒有,且61- 70 號(hào)參數(shù)根本就顯示不出來,見表1。按照廠家發(fā)過來的參數(shù)和方法進(jìn)行了設(shè)置:
( 1) 設(shè)置參數(shù)前先將B4 移去,然后必須按順序?qū)⒁韵聟?shù)輸入;
( 2) 首先設(shè)10、29 號(hào)參數(shù),再輸入2 - 19 號(hào)參數(shù),再輸入71 - 80 號(hào)參數(shù),這時(shí)61 - 70 號(hào)參數(shù)才會(huì)顯示出來,設(shè)置61 - 70 號(hào)參數(shù)。表中未出現(xiàn)的參數(shù)按缺省值設(shè)置。
( 3) 重新接上B4。
( 4) 關(guān)閉并打開驅(qū)動(dòng)器,重啟后顯示變?yōu)閞d =0. 0。該驅(qū)動(dòng)器現(xiàn)在可以準(zhǔn)備運(yùn)行了。
運(yùn)行后,發(fā)現(xiàn)新變頻器可以正常使用,刀庫(kù)運(yùn)行恢復(fù)正常,老變頻器故障依舊。
在調(diào)試中還發(fā)現(xiàn)65 號(hào)參數(shù)漏輸時(shí),出現(xiàn)8 號(hào)刀套找到零位后只向前走了半個(gè)刀位就停止的現(xiàn)象,說明參數(shù)影響很大,由于變頻器說明書中,沒有提及71 - 80、61 - 70 號(hào)參數(shù)的定義,所以無(wú)法判斷這些參數(shù)所能起到的作用。作者所能做的就是記錄下這些參數(shù)的設(shè)定值,并嚴(yán)格按要求正確輸入變頻器。
由此作者可以得出如下結(jié)論: 刀庫(kù)卡死后,由于強(qiáng)電流沖擊或意外干擾,使得老變頻器的參數(shù)和接口電路發(fā)生了異常變化,而作者手上又沒有變頻器的原始參數(shù)資料,這就是造成上述調(diào)整始終無(wú)法見效的原因。
4、 刀庫(kù)的控制邏輯和原理分析
以往都是根據(jù)原理來進(jìn)行維修,而這次維修由于作者不掌握廠家的設(shè)計(jì)原理,只能通過大量的模擬試驗(yàn)來推測(cè)。
機(jī)床恢復(fù)正常運(yùn)行后再仔細(xì)觀察I81、I80、I82、O23、O44、O43 的組合時(shí)序波形,發(fā)現(xiàn)刀庫(kù)正常運(yùn)行時(shí)的時(shí)序是這樣的:
( 1) 機(jī)床開機(jī),自檢完畢后,彈起急停開關(guān),首先開始執(zhí)行刀庫(kù)回零的PLC 程序,O43 低電平變高電平,執(zhí)行高速55 Hz 運(yùn)行,并啟動(dòng)刀庫(kù)運(yùn)行,I80 出現(xiàn)規(guī)律的計(jì)數(shù)脈沖,O44 根據(jù)就近選刀的原則正轉(zhuǎn)低電平,反轉(zhuǎn)發(fā)出高電平,O23 保持低電平。
( 2) 當(dāng)8 號(hào)刀套到達(dá)零位接近開關(guān),I81 發(fā)出高電平,I82 編碼器發(fā)出一個(gè)零位脈沖信號(hào)時(shí),建立刀庫(kù)零點(diǎn)位置。參見圖7 所示波形。
圖7 刀庫(kù)運(yùn)行到零位前后的組合時(shí)序圖
( 3) 運(yùn)行到零位脈沖信號(hào)后的第4 個(gè)計(jì)數(shù)脈沖的下降沿,O23 發(fā)出高電平,O43 變成低電平,電機(jī)減速至15 Hz 運(yùn)行,直到第10 個(gè)計(jì)數(shù)脈沖,刀鏈繼續(xù)向前運(yùn)行一個(gè)刀位,O23 變成低電平,稍做延遲,O44 電平改變,刀鏈反轉(zhuǎn),同時(shí)O43 低電平變高電平,執(zhí)行高速55 Hz 運(yùn)行,反轉(zhuǎn)再次回到8 號(hào)刀套,從編碼器零位脈沖開始計(jì)數(shù),根據(jù)上一次關(guān)機(jī)前記憶的刀位距離零位相差幾個(gè)刀位( 假設(shè)差N 個(gè)刀位) ,就計(jì)N × 10 個(gè)計(jì)數(shù)脈沖( 本刀庫(kù)N≤46) 。參見圖8所示波形。
圖8 刀庫(kù)到了零位再向前運(yùn)行一個(gè)刀位后執(zhí)行反向運(yùn)行的組合時(shí)序圖
( 4) 當(dāng)運(yùn)行到目標(biāo)刀位的前一個(gè)刀位到位后,第4 個(gè)計(jì)數(shù)脈沖的下降沿,O23 發(fā)出高電平,O43 變成低電平,電機(jī)減速至15 Hz 運(yùn)行,直到第10 個(gè)計(jì)數(shù)脈沖,O23 變成低電平,到達(dá)目標(biāo)刀位,刀鏈停止,從而完成刀庫(kù)初始化。參見圖9 所示波形。
圖9 刀庫(kù)運(yùn)行到目標(biāo)刀位準(zhǔn)備停止的組合時(shí)序圖
相對(duì)比老變頻器前3 個(gè)步驟是正常的,執(zhí)行到第4 個(gè)步驟,即出現(xiàn)振蕩,刀庫(kù)無(wú)法停止,只有拍急停中斷,由于刀庫(kù)回零的PLC 程序沒有執(zhí)行完畢,機(jī)床無(wú)法正常運(yùn)行。
由此推斷變頻器11 號(hào)參數(shù)設(shè)6,特別是71 - 80、61 - 70 號(hào)參數(shù)被正確設(shè)置后,各端子的定義應(yīng)該是:
B5 即O23,為高電平時(shí),執(zhí)行變頻器預(yù)置1 的15 Hz低速和變頻器運(yùn)行指令; B6 即O44,為PLC 發(fā)出的正反轉(zhuǎn)信號(hào),高電平執(zhí)行反轉(zhuǎn),低電平執(zhí)行正轉(zhuǎn);B7 即O43,為高電平時(shí),執(zhí)行變頻器預(yù)置2 的55 Hz高速和變頻器運(yùn)行指令。
這樣的端子邏輯定義決定了,新、老變頻器在11 號(hào)參數(shù)設(shè)2 時(shí),以上述PLC 發(fā)出控制時(shí)序,變頻器無(wú)法接收到啟動(dòng)信號(hào),因此不能運(yùn)行; 新變頻器無(wú)論設(shè)置成0 - 6 的哪個(gè)值,只要71 - 80、61 - 70 號(hào)參數(shù)沒有正確設(shè)置,均不能運(yùn)行; 老變頻器除了設(shè)2 不能運(yùn)行外,設(shè)其他值,均無(wú)法正確運(yùn)行,這也就說明該變頻器的接口電路已經(jīng)發(fā)生了異常,確實(shí)需要更換。
5、 結(jié)束語(yǔ)
這一次的維修經(jīng)歷使作者對(duì)米克朗UCP1x50 加工中心刀庫(kù)控制有了較深入的了解和理解,同時(shí)也希望為大家在維修同類型機(jī)床的類似故障提供參考。
參考文獻(xiàn):[1]米克朗機(jī)床說明書 .[2]Commander SK 系列變頻器英文說明書
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